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生产效率与节能双赢!新能源汽车电机铁心模具能耗优化的“NB-IoT解法”

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-06-26  浏览次数:2573
新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业,在推动经济高质量发展和构建现代产业体系中具有重要作用。然而,随着产业规模的扩大,能耗问题逐渐成为制约行业发展的关键因素之一。电机作为新能源汽车的核心部件之一,其铁心模具的能耗管理直接影响生产效率和成本。在“双碳”目标背景下,优化新能源汽车电机铁心模具的能耗,不仅有助于提升产业竞争力,还能实现绿色可持续发展。宁波震裕薛建群研究团队设计了一种基于NB-IoT技术的新能源汽车电机铁心模具能耗优化系统,通过实时采集、传输和分析生产数据,提高能源利用效率,降低生产成本。

一、新能源汽车电机铁心模具能耗分析新能源汽车电机铁心模具的能耗主要来自冲裁和叠压等工序。其中,冲裁工序的能耗占比可达60%以上。以永磁同步电机铁心为例,其冲裁过程采用400kN级液压机,配备了HPS180型号液压泵和SGMGV-20A伺服电机。液压泵在2800r/min额定转速下,容积效率为85%,而伺服电机的额定功率为2kW,功率因数可达0.98。在实际生产中,冲裁一个铁心需耗电0.12度,年产30万个铁心的能耗将超过3.6万度。叠压工序采用630kN级液压机,配备了YVFA225-4感应加热装置。在400kW加热功率下,叠压40秒即可使铁心温度上升至180℃,但能量利用效率仅为60%左右。此外,铁心材料的比功率损耗也影响叠压效率。当硅钢片的比功率损耗从2.56W/kg增加至3.28W/kg时,叠压能耗可增加10%以上。因此,优化冲裁和叠压工序的能耗,对于提升电机铁心模具的生产效率和降低成本具有重要意义。

二、系统设计基于NB-IoT的新能源汽车电机铁心模具能耗优化管理系统采用三层架构设计,包括感知层、网络层和应用层。感知层设计感知层负责生产现场的数据采集与预处理。在电机铁心模具制造车间,感知层通过布设振动传感器、电流传感器、温度传感器等,实时采集冲裁机床和叠压设备的加工状态数据。具体包括:振动传感器:PCB603A02型IEPE振动传感器安装于冲裁机床的侧壁,采样频率设置为5kHz,可有效捕捉冲裁过程中的瞬态振动信号,幅值分辨率优于0.02m/s。电流传感器:AITR-7321型电流传感器环绕于伺服电机的输出线缆,线性度误差小于0.5%FS,可精确测量电机的实时运行电流。温度传感器:T100铂电阻温度传感器贴附于铁心表面,测温范围为-50℃~250℃,反映铁心的实时温升状态。感知层采用基于STM32F407单片机的智能传感器节点,集成了信号调理、数据编码、多路复用等功能模块。传感器采集的原始数据经过放大滤波、A/D转换后,通过RS-485总线汇聚至就近的边缘网关。网关内置异常检测算法,基于小波变换对冲裁振动信号进行降噪与特征提取,通过设定加速度均方根阈值判别冲裁故障,并基于贝叶斯估计对叠压温度曲线进行趋势预测,及时检出温升异常。网络层设计网络层负责将感知层采集的数据安全、高效地传输至云端应用层。考虑到NB-IoT网络的覆盖能力与感知节点的功耗限制,网络层采用了改进的非连续接收(eDRX)机制,将设备的睡眠周期从标准的5.12秒延长至10.24秒,在保证数据实时性的同时减少了空口监听能耗。传输协议方面,网络层选用了基于UDP的受限应用协议(CoAP),通过定制CoAP报文头部字段,实现了传感器数据的精简封装,单次交互的有效负载从50字节压缩至20字节。CoAP协议采用了DTLS握手机制,通过预置128位AES-CCM对称密钥,保障了数据传输的机密性与完整性。在网络层边缘侧,部署了基于MQTT协议的数据汇聚节点,通过订阅/发布机制实现跨区域的数据中转。汇聚节点与各感知节点间采用ModbusRTU协议,串行传输速率可达115.2kbps。在数据溯源方面,网络层引入了基于散列函数的分块链式签名算法,对原始数据按照256字节进行分块,逐块计算SM3摘要并连接成链,确保了数据来源可追溯、不可改。同时,网络层还内置了基于身份的可信接入机制,通过在NB-IoT基站侧验证设备标识、部署反DDoS策略,提升了系统的可用性与防护能力。应用层设计应用层负责能耗数据的存储、分析与可视化展示。首先,应用层采用分布式时序数据库InfluxDB存储振动、电流、温度等多源异构数据,支持每秒最大写入量3,523,791点,满足海量数据高并发场景。在能耗统计方面,应用层设计了基于Hadoop平台的MapReduce并行计算框架,配合机床、铁心、物料等多维度标签,实现从单台设备到整个车间的能耗多级统计与对比。在能耗异常诊断方面,应用层集成了孤立森林(Isolation Forest,IF)算法,通过随机采样与递归分割,构建多棵异常评分树,最终融合得到异常能耗事件的严重等级与根因提示。在能耗优化决策方面,应用层引入前馈神经网络(Feed-forward Neural Network,FNN)算法,输入铁心材料、冲裁工艺等12类特征变量,输出铁心单位重量的电耗预测值。FNN模型经过10,000张历史铁心数据的训练,最终收敛的均方误差(Mean Squared Error,MSE)小于0.15。应用层还部署了改进的遗传算法(Genetic Algorithm,GA),以最小化总能耗为优化目标,对冲裁次数、叠压温度等8个工艺参数进行编码,初始种群规模设置为50,变异概率取0.05,最多迭代500代,求得最优的能耗控制策略。在人机交互方面,应用层基于Grafana平台构建了能耗管理可视化仪表盘,通过折线图、散点图、热力图等多种图表形式,清晰呈现车间、工位、设备的实时与历史能耗统计信息。同时,应用层还支持移动端的语音交互功能,通过webhook实现语音控制指令解析与场景联动。

三、系统性能测试为验证所设计系统的实际应用效果,本研究选择某新能源汽车电机制造企业的铁心模具生产线进行实验。实验使用配备HPS180液压泵(额定压力28MPa)和SGMGV-20A伺服电机(额定功率2kW)的400kN级冲裁设备。数据采集采用PCB603A02振动传感器(采样频率5kHz)、AITR-7321电流传感器(线性度误差<0.5%FS)和PT100温度传感器(测温范围-50℃~250℃)。实验设计三组对比方案:手动管理方案(A组):依靠人工定期抄表、手动调整设备参数。PLC管理方案(B组):采用西门子S7-1200 PLC就地采集数据、独立控制。NB-IoT系统方案(C组):采用文中设计的完整系统架构。每组方案连续运行5天,每天8小时生产时间,评价指标包括铁心单件能耗(kWh/件)、能耗数据采集周期(min)、数据处理分析延时(s)、故障检测准确率(%)、模具寿命损耗率(%)。

四、测试结果实验结果表明,NB-IoT系统方案(C组)在各项指标上均优于传统手动方案(A组)和PLC方案(B组)。具体结果如下:铁心单件能耗:C组为0.106kWh/件,较A组的0.135kWh/件降低了21.5%。数据采集周期:C组将采集周期缩短至1分钟,远优于A组的30分钟和B组的5分钟。数据处理分析延时:C组仅为2.4秒,较B组的8.6秒提升了72.1%。故障检测准确率:C组达到94.2%,比A组提高了18.6个百分点。模具寿命损耗率:C组降至0.68%,较A组的0.82%减少了17.1%。

五、结论这种基于NB-IoT技术的新能源汽车电机铁心模具能耗优化系统,通过感知层、网络层和应用层的协同工作,实现了对电机铁心模具生产过程中能耗数据的实时采集、传输和分析。实验结果表明,该系统在降低能耗、提升生产效率和延长模具寿命等方面具有显著优势,为新能源汽车电机铁心模具制造过程的能耗管理提供了全面的技术支撑。未来,随着NB-IoT技术的进一步发展和应用,该系统有望在更多领域实现更高效的能耗优化与管理。

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